華安水電廠集控中心內(nèi),運行班組即時掌控設備運行狀態(tài)。本報記者張志鵬攝
⊙本報記者張志鵬通訊員許燕妮
5月16日,是華安水電廠實現(xiàn)連續(xù)安全生產(chǎn)的第10000天。但就在時針滑至16日24時,27年前的那起“歸零”事故,又再次浮現(xiàn)于他們腦海,此時,澎湃的心瞬間又回歸平靜。
1991年12月29日,在華安水電廠一廠配電室內(nèi),一只老鼠的猝然闖入,引發(fā)線路短路,導致主變跳閘。彼時,作為閩西南地區(qū)規(guī)模最大的水電廠,便因這么一只老鼠,導致其安全生產(chǎn)連續(xù)天數(shù)“歸零”。
“歸零”后的華安水電廠并未簡單歸責于老鼠,而是痛定思痛,追根究源,攜著一份敬畏之心,如履薄冰、一步一步地在本質(zhì)安全型企業(yè)建設的“追夢之路”邁進著。
“人”字為先讓安全二字入腦入心
“安全問題不解決,企業(yè)要怎么發(fā)展?效益從何談起?”彼時,在總結多起事故發(fā)生的根本原因后,該廠把“先手棋”下在了“人”上。
該廠持續(xù)強化筑牢安全生產(chǎn)意識的工作,讓干部職工時刻繃緊安全生產(chǎn)這根弦,將安全意識通過規(guī)程學習考試、安全月、安全日活動、電化教育、宣傳欄、微信公眾號等各種載體植入員工心中,培育形成獨特安全文化,使大家都能以安全的標準規(guī)范自己的思想行為。
通過制度剛性約束和安全文化長期的浸潤,員工發(fā)生了“要我安全”到“我要安全”、再到“我為安全”的根本轉變。
采訪當天,在二廠的安裝層,檢修部的黃微斌和林木清剛完成起重作業(yè),帶回4條吊帶、8個卸扣和2把搖把等20多項工器具。兩人的上衣均已濕透,背部和腰部兩截衣服顏色形成鮮明反差,嘴唇則略顯干燥。沒有休息的他們抿抿嘴唇,吞了口口水后,便開始對照著標識牌,將各工器具“對號入座”。
“吊帶,4噸、5米,編號01;吊帶,5噸、6米,編號02……”在起重倉庫里,吊帶近40條,卸扣百余個,盡管兩人已熱得汗如雨下,卻還能一個一個仔細核對工具型號和參數(shù),并分門別類擺放好,整個過程用時約3分鐘。
在如此悶熱的情況下,為何還要堅持做如此精細的工作?黃微斌說:“如果省略這3分鐘,可能之后賠上的將是鮮活的生命?!?/p>
黃微斌介紹道,起重作業(yè)危險系數(shù)高,所用的工具如果負載不符或長度有誤,即可能造成生產(chǎn)事故,后果不堪設想。而且,就提高效率而言,在需要它們的時候能夠快速找到,省下的時間可不止3分鐘,設備的檢修、維護工作更是如此。
“安全的事,馬虎不得?!绷帜厩逭f道。
設備為基由技改檢修推進“硬核升級”
華安水電廠,1971年開工,1979年第一臺機組投產(chǎn)。因受建設期間“三邊”工程及當時年代設備水平的限制,該廠自建廠以來便存在著設計等級較低、自動化水平不高等問題,在投產(chǎn)初期,因設備原因造成的故障時有發(fā)生。
為打牢基礎,從根本上解決安全不穩(wěn)定因素,該廠科學謀劃,力促“二次創(chuàng)業(yè)”。2002年,華安水電廠擴建項目被提上日程,經(jīng)過堅持不懈努力,2009年9月,擴建工程先后通過環(huán)評、核準,2013年9月,擴建項目二廠兩臺機組正式投產(chǎn)發(fā)電,實現(xiàn)存量帶增量,解決一廠長期高運行小時存在的安全隱患。與此同時,大力實施設備技改升級,全力推進企業(yè)實現(xiàn)“華麗蛻變”。特別是進入新時代,該廠技改工作進入了新一輪緊鑼密鼓的“熱潮期”。
——2014年10月至2018年12月完成了一廠1-4號機組改造。
——2015年12月17日,完成二廠自動清污機技術改造。
——2016年1月25日,完成集控中心建設并投入試運行;7月8日兩廠正式進入集控時代。
運行近40年的一廠機組實現(xiàn)全部“翻新”,設備可靠性和創(chuàng)效性得到了全面提升,集控時代的到來使得“物的不安全狀態(tài)”這一事故發(fā)生的關鍵要素得以極大改善。
“對安全的追求,我們從未止步?!卑l(fā)電部副主任賴文智說道。
今年年初,為了能在作業(yè)時保證閥門不被轉動,從而預防事故產(chǎn)生,賴文智和部門成員便開始收集資料著手解決。通過一次次的對比、試驗后,確定了一款塑料球閥鎖,不僅用起來輕便快捷,而且能夠完全保證閥門不被誤碰和旋轉,彌補了鏈條鎖的使用難、鎖不緊缺陷。
“對于缺陷和隱患,我們秉持‘大缺陷不過天、小缺陷不過班’的理念,做到及時消除缺陷隱患,有效保證了設備的安全運行和作業(yè)的安全。”賴文智介紹道。
據(jù)介紹,近三年,該廠共下達各類安全生產(chǎn)整改1455條,完成整改1334條,整改率達91.7%。
結合老舊機組改造,該廠對生產(chǎn)現(xiàn)場7S成果(指企業(yè)管理中的整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、節(jié)約、安全這7個內(nèi)容)進行再整治,再鞏固、再提升,促進設備狀態(tài)和現(xiàn)場環(huán)境明顯改善。同時,嚴格執(zhí)行工作現(xiàn)場標準化作業(yè)管理,制訂符合現(xiàn)場作業(yè)實際的安全措施。
廠領導定期帶隊深入生產(chǎn)現(xiàn)場開展7S檢查,摒棄7S示范區(qū)打造之初維持難、不實用的做法,提倡實效、實用,讓7S回歸本源。自7S管理開展以來,該廠的廠容廠貌發(fā)生了根本變化,生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境得到極大改善。
“安全的設備、良好的環(huán)境,這都是安全生產(chǎn)所必需的?!辟囄闹钦f道。
管理為重堅守匠心打造“華安經(jīng)驗”
安全生產(chǎn)的核心環(huán)節(jié)在于管理,而華安水電廠在管理方面,也有著一套屬于它自身的“華安經(jīng)驗”。
5月2日上午,集控室值班員鄭志堅將啟動柴油機至空載運行,他事先向班組提交了申請,并在《操作票》上羅列了包含“斷開471開關”等9個具體的操作動作,并附帶著《危險點分析與預控措施票》,列明了危險部位或環(huán)節(jié),如“誤拉、合開關”等。經(jīng)批準后,鄭志堅和同事監(jiān)護人翁佐便來到柴油機室內(nèi)。
“斷開471開關,完成?!编嵵緢栽陉P閉開關后口述道,翁佐在一旁手指著開關,同時喊到“471開關已斷開”,并在《操作票》里該項操作的后面,打了個勾。
“可進行下一個動作?!蔽套粼俅蜗逻_指令,鄭志堅便進行下一動作,而后,鄭志堅又開始重復著上述的確認動作?!扒袚Q柴油機471開關于‘現(xiàn)地’位置,完成?!?/p>
這一作業(yè)過程,正是華安水電廠完善的生產(chǎn)管理的一個縮影。
多年來,華安水電廠以實現(xiàn)本質(zhì)安全為目標,認真對照本安企業(yè)查評標準,進一步細化標準和要求,做好分解落實;嚴格落實全員安全生產(chǎn)崗位職責,不斷完善安全責任制體系;制定設備分管責任和設備主人制度,確保職責分明。做到“凡事有人負責,凡事有人監(jiān)督,凡事有據(jù)可查”。
同時,開展以“比安全、比管理、比臺賬、比技能、比現(xiàn)場”為手段,以“零缺陷、零違章”確?!傲闶鹿省睘槟繕说摹拔灞榷恪本婊荚u活動,實施對日常工作的管控。
2018年是該廠“高效能管理提升年”,該廠成立相應組織機構,制定具體工作實施方案,結合企業(yè)實際出臺了包括安全管理在內(nèi)的“十一個方面”工作規(guī)劃,詳細列出20個重點提升項目,同時強化過程監(jiān)督,實施定期上報、匯總,一一對標,保證各項工作落到實處。
“10000天,是由如履薄冰、腳踏實地一步步走過來的每一天所積累而成。”華安水電廠黨委書記、執(zhí)行董事李小溫說道,“如今,所有過往皆為序章,所有未來仍需努力。新起點,新征程,新作為,我們已向下一個萬天進發(fā)?!崩钚叵蛟搹S所有干部職工吹響了奮進新時代、續(xù)寫新篇章的號角。 |